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Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=vbchZ2EQ2Hk
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Hier ein Videoblog über die neuesten Fixes an dem X350 Pro: Motoren, Lötstellen, anderen Kleingkeiten.
Hallo Sergei.
Danke für die Info. Walkera hat in punkto Motoren die Hausaufgaben gemacht. Daumen hoch.
Das einzigste was ich mir noch gewünscht hätte wäre das sie einen 14 Poligen Motor drauß gemacht hätten.
So kann aber erst mal der Motor während dem Flug nicht mehr auseinander fallen wie bei einigen passiert. (impusschraube locker)
Gruß Lutz
Ich denke mal „Sprengring” ist das Wort das du gesucht hast 🙂
Nein, er meint schon die Inbus-Schraube. Und zwar die, mit der die Glocke im Bereich der schrägen Oberseite auf der Welle fixiert ist. Wenn die sich löst, fällt die Glocke nach oben von der Welle und anschließend der Stift nach unten raus – trotz Sprengring. Letzteres natürlich nur, wenn der Motor nicht am Kopter montiert ist.
BTW: wie ist denn die neue Glocke auf der Welle gesichert? Da ist ja keine Madenschraube so direkt sichtbar, oder?
Hallo,
nachdem ich festgestellt habe, das ein Motor bedenklich heiß wurde, habe ich den Simulus qr x350 (Pearl) mal aufgeschraubt.
Die Verdrahtung und Lötverbindungen sind einwandfrei, Die Lötverbindung am Mikrocontroller sind noch mit dem Klebzeugs gesichert.( ich habe dann die einzelnen Morordrähte noch mit Konstruktionskleber im Übergang vom Controler zum Gehäuse gesichert. Da vibriert nichts mehr. Habe ich schon immer beim Hubschrauber so gemacht.
Beim Anschließenden Testlauf , ohne Prop, habe ich denn festgestellt das der Motor mit dem Temperaturproblem kürzer ausläuft,dh. schwergängig,Beim mit der Hand drehen nicht festzustellen.Also Schrauben gelöst,handwarm angezogen,mit Nagellack von der Frau (kein Locktide zur Hand) Schrauben gesichert. Testlauf war ok, Motor dreht schön langsam aus.
Testflug mit Ilook+ ‚Gimbal ergab eine Flugzeit ( gemütlich) von 15 min. Restspannung in den Zellen lag bei ca. 3,6 V.
Walkera, das muss alles besser werden, von RTF kann keine Rede sein.
Bei mir waren die Kabel von Gimbal nicht am Empfänger eingesteckt,der Sender nicht programmiert, (Hat jemand die OriginalParameter für die Devo 10?, mit Gimbal?)